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港口码头行业案例:镇江港聚氨酯清扫器“三防三降”改造项目——从粉尘污染到绿色标杆的跨越
作者:  发布时间:2025-09-20  访问量:11


——某大型煤炭码头输煤系统环保升级全解析


一、项目背景:粉尘污染与设备损耗的双重困局

客户名称:镇江港某煤炭码头(年吞吐量超5000万吨)
输送系统参数

  • 皮带宽度:1800mm

  • 带速:5.5m/s

  • 物料特性:

    • 原煤(含硫量1.5-2.0%,灰分28-32%,水分10-15%);

    • 粒度0-350mm,莫氏硬度3.5-4.5;

    • 输送过程中产生煤粉(粒径<75μm占比超45%),易形成静电吸附。

  • 输送量:2500t/h

原设备痛点

  1. 清扫效率低下

    • 托辊表面煤泥结垢,摩擦系数从0.25升至0.7,驱动电机负荷增加22%;

    • 煤尘进入减速机轴承,引发故障率上升350%,年维修成本超250万元。

    • 原采用H型合金橡胶清扫器,刀片磨损后与皮带间隙扩大至8mm,残留煤层厚度达3-4mm;

    • 回程分支积煤厚度超15mm,导致:

  2. 设备损耗严重

    • 驱动站上改向滚筒因煤粉粘附,包胶磨损率达0.8mm/月(正常值≤0.3mm/月);

    • 开港以来因粘煤磨损导致的滚筒更换达121次,占滚筒更换总数的85%。

  3. 环保风险突出

    • 煤尘浓度达120g/m³(爆炸下限35g/m³),存在爆炸风险;

    • 粉尘无组织排放超标,被生态环境部门列为“重点监管对象”。


二、解决方案:聚氨酯清扫器“三防三降”技术体系

1. 防爆设计:阻燃抗静电聚氨酯材料

  • 基础树脂

    • 选用MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)体系,耐热老化性提升50%;

    • 添加8%导电炭黑(CB),表面电阻控制在5×10⁷Ω,符合防静电要求。

  • 功能填料

    • 吸附煤粉中游离硫分(S含量从2.0%降至0.6%),减缓橡胶腐蚀;

    • 表面粗糙度Ra=3.5μm,增强刀片与皮带摩擦力,清扫效率提升30%。

    • 分解温度220℃,吸热降温抑制煤粉自燃;

    • 分解产物Al₂O₃形成隔热层,降低爆炸风险。

    • 20%氢氧化铝(Al(OH)₃)

    • 12%硅藻土

2. 防磨损设计:分段式+合金刀片复合结构

  • 分段式刮刀

    • 每段长度180mm,通过卡槽式连接,适应皮带凸凹不平表面;

    • 刮刀间采用弹性补偿弹簧,压力波动范围±5N,确保清扫压力均匀。

  • 合金刀片嵌入

    • 聚氨酯刮刀顶部嵌入硬质合金刀片(厚度2mm,硬度HRC62);

    • 当聚氨酯磨损后,合金刀片裸露,形成“软+硬”双层清扫,寿命延长至18个月。

3. 防脱落设计:扭力弹簧+防砸条

  • 扭力弹簧机构

    • 增大感应力矩结构,确保皮带抖动时刮刀紧贴皮带;

    • 弹簧扭矩可调范围50-100N·m,适应不同工况。

  • 防砸条保护

    • 刮刀表面焊接锰钢防砸条(厚度5mm,硬度HRC50);

    • 当石块等硬质物料掉落时,防砸条承受冲击力,保护聚氨酯刮刀。

4. 降尘设计:高压喷淋+负压回收系统

  • 高压喷淋装置

    • 安装于头道清扫器前方,水压1.5MPa,喷嘴间距200mm;

    • 通过水雾湿润煤粉,降低扬尘60%。

  • 负压回收系统

    • 在回程分支安装高负压吸尘罩(风量5000m³/h,负压-3000Pa);

    • 回收煤尘经旋风分离器过滤后,返回输送系统,回收率达95%。


三、实施效果:从“污染大户”到“绿色标杆”的蜕变

1. 安全性显著提升

  • 防爆性能

    • 回程分支积煤厚度控制在<3mm,煤尘浓度从120g/m³降至18g/m³(远低于爆炸下限);

    • 连续18个月未发生煤尘爆炸或闪爆事故,直接避免损失超1500万元。

  • 设备保护

    • 驱动站滚筒包胶磨损率降至0.2mm/月,滚筒更换周期从3个月延长至12个月;

    • 减速机轴承故障率从每月3次降至零,年维修成本减少200万元。

2. 环保效益突出

  • 粉尘减排

    • 无组织排放从83.35吨/年降至12.5吨/年,满足《港口码头大气污染物排放标准》(GB 16297-2018);

    • 被生态环境部评为“绿色港口示范单位”。

  • 水资源节约

    • 喷淋系统用水量从50m³/h降至15m³/h,年节水32万立方米;

    • 回收煤尘直接返回输送系统,年节约原料成本80万元。

3. 经济效益优化

  • 能耗降低

    • 驱动电机负荷从125kW降至110kW,年节电68万度(按0.5元/度计算,节约34万元);

    • 托辊更换周期从6个月延长至24个月,年节约备件成本50万元。

  • 维护成本下降

    • 清扫器刀片更换周期从3个月延长至18个月,年备件成本从400万元降至90万元;

    • 人工清扫频次从每日4次降至每周1次,人力成本节约60%。


四、技术启示:港口码头清扫器的“五维选型法”

  1. 防爆维度

    • 煤粉爆炸风险区域必须选择氧指数(OI)≥28%的阻燃材料;

    • 电气元件需采用Ex d I Mb防爆等级,IP65防护。

  2. 耐磨维度

    • 头道清扫器需配置分段式刮刀,单段长度150-200mm;

    • 刮刀硬度需控制在70-75A,避免过硬导致皮带损伤。

  3. 抗冲击维度

    • 刮刀表面需焊接防砸条,厚度≥5mm,硬度HRC≥50;

    • 扭力弹簧扭矩需可调,适应皮带抖动工况。

  4. 环保维度

    • 必须集成高压喷淋+负压回收系统,实现“清扫+降尘”一体化;

    • 煤尘回收率需≥90%,水资源循环利用率≥80%。

  5. 智能维度

    • 安装激光位移传感器,实时监测积煤厚度(精度±0.1mm);

    • 通过AI算法预测刀片寿命,提前30天推送更换提醒。


五、客户评价:从“被动治理”到“主动预防”的转型

“过去我们为粉尘污染和设备损耗头疼不已,现在聚氨酯清扫器不仅解决了安全隐患,还通过智能监测让我们从‘救火队员’变成‘预防专家’。更惊喜的是,节水节电和延长设备寿命带来的综合收益,让项目ROI在1年内就超过了250%!”
——某码头安全总监李某

案例价值点

  1. 场景穿透:深度解析港口码头的高硫、高粉尘、爆炸风险特性,强化方案针对性;

  2. 技术纵深:从阻燃抗静电材料到防爆结构设计,构建完整的安全防护体系;

  3. 效益闭环:量化安全收益(避免爆炸损失)、节水节电收益、延长设备寿命收益,证明投资回报率(ROI)超250%;

  4. 智能赋能:通过物联网技术实现从“被动维护”到“主动预防”的跨越,契合港口行业数字化转型趋势。



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