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化肥行业案例:云南云天化集团聚氨酯清扫器“防结块+降损耗”改造项目——从原料浪费到高效生产的绿色革命
作者:  发布时间:2025-09-20  访问量:14


——某大型复合肥生产线输送系统升级实践


一、项目背景:原料结块与设备腐蚀的双重挑战

客户名称:云南云天化集团某复合肥生产基地(年产能120万吨)
输送系统参数

  • 皮带规格:宽度1200mm,带速3.0m/s

  • 物料特性

    • 吸湿性强(尿素在RH80%环境下24小时吸湿率达8%);

    • 腐蚀性(MAP溶液pH=4.5-5.5,对金属有弱腐蚀性)。

    • 原料组成:磷酸一铵(MAP,含水率2-3%)、尿素(含水率0.5-1.0%)、氯化钾(KCl,含水率0.3-0.5%);

    • 粒度分布:0.5-3.0mm占比85%,3.0-5.0mm占比15%;

    • 化学特性

  • 输送量:800t/h

原设备痛点

  1. 清扫效率低下导致原料浪费

    • 原采用普通橡胶清扫器,刀片与皮带间隙达5mm,残留原料厚度2-3mm;

    • 回程分支积料厚度超10mm,每日需人工清理2次,每次耗时1.5小时;

    • 年原料损失:按残留量2.5mm、带宽1.2m、输送量800t/h计算,年损失原料超1200吨(价值约240万元)。

  2. 设备腐蚀与磨损严重

    • 残留原料中的MAP溶液腐蚀金属支架,导致清扫器支架锈蚀穿孔(年更换支架12套);

    • 尿素结晶在托辊表面形成硬壳,摩擦系数从0.3升至0.8,驱动电机负荷增加18%;

    • 托辊轴承因结晶体卡滞,故障率上升200%,年维修成本超180万元。

  3. 环保与安全隐患

    • 人工清理时原料粉尘飞扬,作业区PM10浓度达15mg/m³(超标3倍);

    • 尿素结晶在皮带机头部堆积,可能引发皮带打滑、跑偏,甚至火灾风险。


二、解决方案:聚氨酯清扫器“三防两降”技术体系

1. 防结块设计:疏水性聚氨酯+表面微结构

  • 疏水改性

    • 基础树脂选用聚四氢呋喃醚二醇(PTMEG)体系,引入氟化侧链(CF₃)

    • 接触角从78°提升至125°,水滴在刮刀表面滚动角<10°,有效防止尿素结晶附着。

  • 表面微结构

    • 采用激光雕刻技术在刮刀表面加工菱形纹路(深度0.2mm,间距1mm);

    • 纹路形成“空气垫层”,减少原料与刮刀的接触面积,残留量降低40%。

2. 防腐蚀设计:耐酸碱聚氨酯+陶瓷涂层

  • 耐酸碱配方

    • 添加15%纳米二氧化钛(TiO₂),提升耐MAP溶液腐蚀性;

    • 通过盐雾试验(ASTM B117),500小时无锈蚀,寿命是普通橡胶的3倍。

  • 陶瓷涂层保护

    • 刮刀支架采用热喷涂氧化铝陶瓷(Al₂O₃),厚度0.5mm;

    • 硬度达HRC75,耐MAP溶液腐蚀,支架寿命从1年延长至5年。

3. 防磨损设计:分段式+碳化钨刀片

  • 分段式刮刀

    • 每段长度150mm,通过卡扣连接,适应皮带凸凹不平表面;

    • 刮刀间采用弹性补偿弹簧,压力波动范围±3N,确保清扫压力均匀。

  • 碳化钨刀片

    • 聚氨酯刮刀顶部嵌入碳化钨(WC)刀片(厚度1.5mm,硬度HRC85);

    • 当聚氨酯磨损后,碳化钨刀片裸露,形成“软+硬”双层清扫,寿命延长至24个月。

4. 降损耗设计:智能清扫+原料回收系统

  • 智能压力调节

    • 安装压力传感器,实时监测刮刀与皮带接触压力(范围20-50N);

    • 通过PLC自动调整扭力弹簧扭矩,避免压力过大损伤皮带或过小清扫不净。

  • 原料回收装置

    • 在清扫器下方安装螺旋输送机,将残留原料输送至提升机入口;

    • 回收率达98%,年节约原料成本235万元。

5. 降维护设计:快换结构+自清洁功能

  • 快换结构

    • 刮刀采用模块化设计,通过螺栓固定,更换时间从30分钟缩短至5分钟;

    • 配备备用刮刀库,可存储3套刮刀,实现“不停机更换”。

  • 自清洁功能

    • 在刮刀背部安装高压气枪(压力0.6MPa),每2小时自动吹扫1次;

    • 清除附着在刮刀背部的结晶体,减少人工清理频次。


三、实施效果:从“高损耗”到“高效益”的跨越

1. 原料节约效果显著

  • 残留量控制

    • 清扫后皮带表面残留原料厚度<0.5mm,回程分支积料厚度<2mm;

    • 年原料损失从1200吨降至150吨,节约成本210万元。

  • 回收系统效益

    • 螺旋输送机回收原料98%,年回收价值235万元;

    • 人工清理频次从每日2次降至每周1次,人力成本节约60%。

2. 设备保护与寿命延长

  • 防腐蚀效果

    • 陶瓷涂层支架未出现锈蚀,年更换支架数量从12套降至0套;

    • 托辊轴承故障率从每月2次降至零,年维修成本减少150万元。

  • 防磨损效果

    • 碳化钨刀片寿命达24个月,是普通橡胶刀片的8倍;

    • 驱动电机负荷从95kW降至85kW,年节电12万度(节约6万元)。

3. 环保与安全提升

  • 粉尘控制

    • 作业区PM10浓度从15mg/m³降至3mg/m³,满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996);

    • 被当地环保局评为“绿色工厂示范单位”。

  • 火灾预防

    • 皮带头部尿素结晶堆积量减少90%,未发生因结晶引发的火灾或皮带打滑事故。


四、技术启示:化肥行业清扫器的“四维选型法”

  1. 防结块维度

    • 必须选择接触角>120°的疏水性聚氨酯材料;

    • 表面需加工微结构(如菱形纹路),减少原料附着。

  2. 防腐蚀维度

    • 刮刀支架需采用陶瓷涂层(厚度≥0.5mm)或316L不锈钢;

    • 聚氨酯配方需添加耐酸碱填料(如TiO₂、SiO₂)。

  3. 防磨损维度

    • 头道清扫器需配置碳化钨刀片(硬度HRC≥85);

    • 刮刀压力需可调(20-50N),避免损伤皮带。

  4. 智能维度

    • 集成压力传感器和PLC,实现清扫压力自动调节;

    • 配备原料回收系统,回收率需≥95%。


五、客户评价:从“被动损耗”到“主动增效”的转型

“过去我们为原料浪费和设备腐蚀头疼不已,现在聚氨酯清扫器不仅年节约成本超370万元,还通过智能回收系统让我们从‘损耗大户’变成‘增效标杆’。更惊喜的是,防结块设计让皮带机运行更稳定,彻底消除了火灾隐患!”
——某化肥厂生产副总王某

案例价值点

  1. 场景穿透:深度解析化肥行业高吸湿性、腐蚀性物料特性,强化方案针对性;

  2. 技术纵深:从疏水改性到陶瓷涂层,构建完整的防结块+防腐蚀体系;

  3. 效益闭环:量化原料节约收益(210万元/年)、设备维修收益(150万元/年)、环保合规收益,证明投资回报率(ROI)超300%;

  4. 智能赋能:通过压力传感器和PLC实现清扫压力自动调节,契合化肥行业自动化升级趋势。



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