案例展示
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煤炭行业案例:山东某大型洗煤厂聚氨酯清扫器“降本增效+防堵提质”改造实践
作者:  发布时间:2025-09-20  访问量:18


——从“频繁停机”到“连续生产”的智能化升级


一、项目背景:传统清扫器的“三大痛点”

客户名称:山东某年处理量80万吨的烟煤洗煤厂
输送系统参数

  • 皮带规格:带宽1000mm,带速2.5m/s,输送量500t/h;

  • 物料特性

    • 煤种:高灰分(25%-30%)、高矸石含量(15%-20%)的烟煤;

    • 粒度分布:0-50mm占比90%,其中0-10mm细颗粒占比40%;

    • 湿度:原煤含水率8%-10%,洗选后精煤含水率12%-15%。

原设备痛点

  1. 清扫效率低导致物料浪费

    • 原使用合金钢刀头清扫器,对皮带表面细颗粒(0-10mm)清扫不彻底,残留厚度达3-5mm;

    • 回程分支积料厚度超15mm,每日需人工清理3次,每次耗时2小时;

    • 年物料损失:按残留量4mm、带宽1m、输送量500t/h计算,年损失精煤超1800吨(价值约360万元)。

  2. 设备磨损严重

    • 合金钢刀头对皮带接头(含金属丝)磨损率高达0.2mm/月,导致皮带寿命从3年缩短至1.5年;

    • 残留物料进入托辊轴承座,轴承故障率上升150%,年维修成本超120万元。

  3. 防堵能力不足

    • 洗选后精煤含水率12%-15%,易在清扫器表面形成泥浆层,堵塞清扫间隙;

    • 传统清扫器需每日停机清理2次,每次30分钟,年停机损失产量约1.2万吨(价值240万元)。


二、解决方案:聚氨酯清扫器“四维升级”技术体系

1. 防磨损设计:分段式聚氨酯刮刀+弹性补偿

  • 分段式刮刀

    • 每段长度120mm,采用卡扣式连接,适应皮带凸凹不平表面;

    • 刮刀间嵌入弹性补偿弹簧,压力波动范围±5N,确保清扫压力均匀(25-30N),避免损伤皮带接头。

  • 碳化钨刀片嵌入

    • 聚氨酯刮刀顶部嵌入1.5mm厚碳化钨刀片(硬度HRC85),针对大颗粒矸石(10-50mm)进行预清扫;

    • 碳化钨刀片寿命达18个月,是合金钢刀头的6倍。

2. 防堵塞设计:疏水性聚氨酯+自清洁结构

  • 疏水改性聚氨酯

    • 基础树脂选用聚己内酯(PCL)体系,添加纳米二氧化硅(SiO₂),接触角从75°提升至130°;

    • 水滴在刮刀表面滚动角<8°,泥浆层附着量减少70%。

  • 自清洁风刀系统

    • 在清扫器后方安装高压气枪(压力0.6MPa),每2小时自动吹扫1次;

    • 配合刮刀表面菱形纹路(深度0.3mm,间距1.5mm),形成“气垫+纹路”双重防堵结构,泥浆层清除率达95%。

3. 降损耗设计:智能压力调节+物料回收

  • 智能压力调节

    • 安装压力传感器,实时监测刮刀与皮带接触压力,通过PLC自动调整扭力弹簧扭矩;

    • 当皮带张力变化时,压力波动范围控制在±3N,避免清扫不净或过度磨损。

  • 物料回收装置

    • 在清扫器下方安装螺旋输送机,将残留精煤输送至提升机入口;

    • 回收率达98%,年节约精煤成本352万元(1800吨×1960元/吨)。

4. 降维护设计:快换结构+修旧利废

  • 快换模块化设计

    • 刮刀采用螺栓固定,更换时间从40分钟缩短至8分钟;

    • 配备备用刮刀库,可存储5套刮刀,实现“不停机更换”。

  • 废料复用工艺

    • 利用淘汰的聚氨酯筛网侧压板(厚度15mm),切割成刮刀基材;

    • 通过热压成型工艺,将废料与新聚氨酯材料复合,成本降低60%。


三、实施效果:从“高损耗”到“高效益”的跨越

1. 物料节约效果显著

  • 残留量控制

    • 清扫后皮带表面残留精煤厚度<0.3mm,回程分支积料厚度<1mm;

    • 年物料损失从1800吨降至120吨,节约成本336万元。

  • 回收系统效益

    • 螺旋输送机回收精煤98%,年回收价值352万元;

    • 人工清理频次从每日3次降至每周1次,人力成本节约70%。

2. 设备保护与寿命延长

  • 防磨损效果

    • 皮带接头磨损率从0.2mm/月降至0.03mm/月,皮带寿命延长至3.5年;

    • 托辊轴承故障率从每月3次降至零,年维修成本减少100万元。

  • 防堵塞效果

    • 自清洁风刀系统使泥浆层清除率达95%,年停机清理次数从730次降至零;

    • 连续生产时间从330天/年提升至365天/年,增产精煤3万吨,增收600万元。

3. 环保与安全提升

  • 粉尘控制

    • 作业区PM10浓度从18mg/m³降至2mg/m³,满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426-2006);

    • 被当地环保局评为“绿色矿山示范单位”。

  • 火灾预防

    • 皮带表面残留精煤厚度减少90%,未发生因精煤自燃引发的火灾事故。


四、技术启示:煤炭行业清扫器的“三大选型原则”

  1. 防磨损优先

    • 必须选择分段式+弹性补偿结构,适应皮带凸凹表面;

    • 头道清扫器需配置碳化钨刀片(硬度HRC≥85),针对大颗粒矸石预清扫。

  2. 防堵塞核心

    • 聚氨酯材料需进行疏水改性(接触角>120°);

    • 集成自清洁风刀系统,泥浆层清除率需≥90%。

  3. 智能与降本并重

    • 配备压力传感器和PLC,实现清扫压力自动调节;

    • 利用废料复用工艺(如聚氨酯筛网侧压板),成本降低50%以上。


五、客户评价:从“被动维修”到“主动增效”的转型

“过去我们为皮带磨损和物料浪费头疼不已,现在聚氨酯清扫器不仅年节约成本超780万元,还通过智能回收系统让我们从‘损耗大户’变成‘增效标杆’。更惊喜的是,防堵塞设计让生产连续性大幅提升,彻底消除了火灾隐患!”
——某洗煤厂生产副厂长李某

案例价值点

  1. 场景穿透:深度解析煤炭行业高湿度、高磨损、高堵塞风险特性,强化方案针对性;

  2. 技术纵深:从疏水改性到自清洁风刀,构建完整的防磨损+防堵塞体系;

  3. 效益闭环:量化物料节约收益(336万元/年)、设备维修收益(100万元/年)、环保合规收益,证明投资回报率(ROI)超400%;

  4. 智能赋能:通过压力传感器和PLC实现清扫压力自动调节,契合煤炭行业智能化升级趋势。



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